天津高壓清洗機進(jìn)水腔密封故障的主要原因有兩個(gè):一是推力密封件密封件和進(jìn)水腔配合件的磨損;二是O密封圈不起作用;最終導致密封故障,進(jìn)水腔內的水從間隙溢出。根據進(jìn)水腔密封故障的原因分析,提出了三種簡(jiǎn)單易行的處理方法來(lái)修復和改善磨損間隙的密封狀況。以下主要介紹了高壓清洗機進(jìn)水腔密封故障的解決方案。
一、單環(huán)密封改為雙環(huán)密封
進(jìn)水腔下推力密封塊的密封原采用單道O型環(huán)密封。為了提高密封的可靠性,我們在原密封環(huán)槽下部約6個(gè)mm在某些地方,用車(chē)床加工相同的密封環(huán)槽,然后在組裝前安裝相同型號的O單環(huán)密封改為雙環(huán)密封,大大提高了進(jìn)水腔密封的有效性和可靠性。
二、改變密封件
鑒于推力密封件的密封件和進(jìn)水腔的配合件磨損程度不同,為了更大限度地消除兩者之間的磨損間隙,我公司技術(shù)人員決定適當改變推力密封件與進(jìn)水腔的配合和密封件。具體方法是用車(chē)床切斷推力密封件的上端5mm,降低推力密封塊的整體高度。組裝時(shí),推力密封塊上O型密封圈的密封部分相應向上移動(dòng)5mm,密封效果可以提高。
三、修復進(jìn)水腔磨損部位
為了有效消除推力密封與進(jìn)水腔之間的配合間隙,我們對進(jìn)水腔的磨損部位進(jìn)行了適當的尺寸修復,即在組裝推力密封前,用清潔劑徹底除垢進(jìn)水腔內壁嚴重磨損區域,然后用專(zhuān)業(yè)修復劑均勻涂抹約1.5mm厚度為60~80℃在溫度下固化24h,最后,用420#砂紙進(jìn)行人工打磨和測量,直到腔體尺寸和公差符合規定要求。此外,清潔、組裝和試運行(推力密封件的磨損部分也可以用這種方法修復)。
綜上所述,只要嚴格按照上述處理方法,就能有效修復高壓清洗機進(jìn)水腔密封故障,大大提高密封效果。